一、白沙水电站的客户价值
2021年3月23日,白沙水电站2#机(转轮直径5.5米的灯泡贯流式机组)环保及扩容升级改造圆满完成,正式并网试运行。
白沙电站为客户创造了价值:
(1)采用了无油化轮毂,使水环境呈现“质美”,促进人与自然和谐美。
(2)发电机容量从8.5MW扩容至10MW,提升了经济效益,助力碳中和。
(3)水轮机因漏油而采用“断续”协联运行,现因无油而采用连续协联运行,提高了机组效率,降低运行风险。
二、白沙水电站的难度与结果
(一)白沙水电站的难度:
1、水轮机26年了,转轮、轴承都将报废了,要恢复到正常状态。
2、发电机容量从8.5MW增容到10MW,定子机座不换,铁心不换,只换绕组(26年的老机组)。
3、 转轮轮毂和受油系统大量漏油,根本不能协联,要做成无油转轮,保证任何情况下都要连续、稳定的协联运行。而转轮直径较大(5.5米)。
4、原电站从投运起,剪断销大量剪断是一个常态问题。
5、 调保计算不准确,过速整定值不正确,甩负荷常走“事故停机”,造成反推瓦损伤严重,已经换过几次。
6、110kv线路甩负荷时,由于调速器的关闭规律问题,常造成“低频灭磁”,从而导致所用电消失,而事故停机。
7、监控保护设备都是电磁型的,精度差,调整困难。例如无消谐装置,开口三角形总出现58v的电压,尤其为难的是因设备陈旧,过速继电器的转速不能调整,如调保计算整定值转速上升值Nz=70%,但过速保护最多只能到Nz=60%,而且由于精度问题一般不到55%就动作了。
8、.在机组结构上,水轮机与发电机各设一根轴,两轴通过法兰连接,其转动部分为两支点单悬臂结构,发电机导轴承在发电机转子上游侧,而推力轴承镜板在主轴上游轴端部,与现在的两支点双悬臂结构比较,这种结构的水轮机转轮中心与发电机转子中心距离相差较大,而轴端的推力轴承与转轮中心的距离就大得多了,这对机组运行的稳定性是一个很大的考验,在轮毂无油化改造过程中,由于是两根轴且总长较长,加上两根轴中心孔尺寸不一样,就增加了操作杆的设计难度,另外调节装置的连接支架首次装在轴承镜板上,设计因素复杂度更大。
(二)结果
所幸的是,这些问题随着25%,50%,75%,100%甩负荷实验成功和单机10MW出力连续运行,已经解决了。